盾構(gòu)掘進中地面塌陷加固技術(shù)摘要:盾構(gòu)掘進過程中,由于不良地質(zhì)、機械故障等因素引起掌子面的不穩(wěn)定而坍塌,進而引起地面塌陷,導(dǎo)致影響工程的正常進展。分析廣州地鐵某盾構(gòu)區(qū)間在海邊出現(xiàn)的地表塌陷原因,介紹采取的加固技術(shù)措施,為盾構(gòu)施工積累經(jīng)驗教訓(xùn)。關(guān)鍵詞:盾構(gòu)掘進;地面塌陷;原因分析;加固措施 盾構(gòu)施工已經(jīng)廣泛用于地鐵工程建設(shè)中,但同時在施工中也發(fā)生過各種各樣的施工事故或故障。總結(jié)事故或故障的經(jīng)驗教訓(xùn),對今后類似工程施工的預(yù)防和應(yīng)對,對降低盾構(gòu)工程的風(fēng)險,保證盾構(gòu)工程安全順利的實施,有借鑒指導(dǎo)意義。1工程概況1.1工程范圍 廣州軌道交通4號線大學(xué)城專線侖大盾構(gòu)區(qū)間,北起侖頭后底崗盾構(gòu)始發(fā)井始發(fā),經(jīng)侖頭村穿越侖頭海至官洲島,到達官洲站,通過官洲站再次始發(fā)后經(jīng)官洲村、官洲河,至大學(xué)城吊出井,總長為2826.5m,其中盾構(gòu)法區(qū)間隧道為2301.3m。1.2施工情況 2005年2月12日22時右線盾構(gòu)機掘進至YDK17+225時(第686環(huán)),螺旋輸送機出口閘門出現(xiàn)突水、噴涌現(xiàn)象,大量淤泥噴出,稀粥狀的淤泥全部從出土口流下,少量風(fēng)化巖塊被輸送至渣斗車。海面發(fā)生冒泡現(xiàn)象,大量泡沫溢出海面上,同時海岸堤壩和水閘相繼發(fā)生下沉變形與開裂。2 塌陷原因分析2.1地質(zhì)方面 從該區(qū)間的地質(zhì)縱斷面來看,隧道結(jié)構(gòu)處于強風(fēng)化混合巖、中等風(fēng)化混合巖、微風(fēng)化混合巖地層中,離結(jié)構(gòu)頂部0.7m是淤泥層(圖1)。而在工程地質(zhì)補充勘察報告更顯示是淤泥層、中等風(fēng)化混合巖、微風(fēng)化混合巖地層,淤泥層已經(jīng)侵入隧道結(jié)構(gòu)內(nèi),這是典型的上軟下硬地層,不利于盾構(gòu)掘進。
2.2盾構(gòu)掘進方面 盾構(gòu)以土壓平衡模式進行掘進,盾構(gòu)掘進過程中的前一次換刀是在576環(huán),至685環(huán)已掘進了110環(huán),而且所掘進的地層均為強風(fēng)化混合巖、中等風(fēng)化混合巖、微風(fēng)化混合巖地層,這種地層對刀具的磨損影響較大,掘進了110環(huán),刀具應(yīng)該磨損已經(jīng)比較嚴重了。盾構(gòu)機此時掘進速度為1~4mm/min,推力19500~23000kN,扭矩3400~4000kN·m,渣土溫度55℃。由此可以判斷盾構(gòu)機無法正常切削巖石掘進,刀具磨損嚴重。由于盾構(gòu)無法正常切削硬巖掘進,刀盤、刀具就幾乎是在原地磨壓巖面,淤泥質(zhì)土源源不斷地進入土倉,螺旋輸送機輸出的只能是淤泥質(zhì)土,所以螺旋輸送機閘門出現(xiàn)嚴重的突水、噴涌現(xiàn)象,大量淤泥噴出,稀粥狀的淤泥全部從出土口流下。2.3海面方面 當時海面上出現(xiàn)大量的氣泡,同時白色的油脂泡沫源源不斷地溢出,并迅速布滿周邊。從船上用竹竿往下插,冒泡處地表比周圍低1m左右。退潮后發(fā)現(xiàn)該處塌陷成一個深凹。根據(jù)地質(zhì)詳勘資料,此段地層從上至下依次為淤泥層、淤泥質(zhì)粉細砂層、中粗砂層、強風(fēng)化混合巖、中等風(fēng)化混合巖,盾構(gòu)穿越地層為淤泥層、強風(fēng)化混合巖、中等風(fēng)化混合巖。發(fā)生地面沉陷后,盾構(gòu)機土倉內(nèi)充滿土體,部分為淤泥質(zhì)土,其上中粗砂地層發(fā)生下陷,造成盾構(gòu)上方地層與地表連通,所以出現(xiàn)冒泡和泡沫溢出的現(xiàn)象。 從上述3個方面分析可以看出,在此段地層由于盾構(gòu)機刀具磨損嚴重,無法正常掘進,導(dǎo)致淤泥質(zhì)土源源不斷進入土倉,同時土倉所建立的壓力,擊穿中粗砂,致使地層與地面連通。由于盾構(gòu)機刀具已經(jīng)嚴重磨損,無法對前部的中風(fēng)化及微風(fēng)化巖進行掘進,同時地層與地面已經(jīng)連通,無法使土倉壓力保持穩(wěn)定,無法進行帶氣壓作業(yè)。因此需要進行地層加固來穩(wěn)定掌子面進行換刀作業(yè)。3加固方案的實施 由于塌陷是在海蔓灘(亦是水閘進出口),所以最初的加固方案是,在加固之前先行筑島。官洲島是個四面環(huán)水的島嶼,周邊無道路、無材料,只能通過運沙船,進行吹沙筑島。在水閘的上下游,分別用編織袋堆碼寬度2m的擋土墻,高于漲潮水位1m,利用吹砂機向中間輸送砂子。完成筑島后,在盾構(gòu)機刀盤前0.8m鉆1排φ1200mm、C30素混凝土樁,共13根,樁底至中風(fēng)化巖面,樁間止水采用旋噴水泥漿。素混凝土樁前進端采用3排φ600mm旋噴樁,樁底至中風(fēng)化巖面。素混凝土樁后退端采用5排φ600mm和2排φ300mm旋噴樁,樁底至盾構(gòu)機。加固方案見圖2。
最初的加固方案確定后,在施工鉆孔樁過程中,成孔進尺相當緩慢,從鉆出的渣樣看是花崗巖片石。經(jīng)調(diào)查,原有堤壩基礎(chǔ)施工時有回填片石(是花崗巖片石),并且堤壩基礎(chǔ)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。這樣,鉆孔樁和旋噴樁的施工都極其困難和相當緩慢。因此,必須對原有加固方案進行修改,以適應(yīng)工期的需要??紤]到該處無法運輸混凝土,要灌注混凝土只能通過用船從海上運輸,并且泵車也得用船運來,并在船上進行灌注混凝土,由于海水的漲退潮關(guān)系,混凝土的輸送管道需100多米長,在海面上難以架設(shè)。因此,加固方案修改為利用旋噴樁+斜打袖閥管至盾構(gòu)機頂部然后進行壓注水泥漿,改善淤泥層范圍內(nèi)的土質(zhì),增強強度。加固寬度為3m,刀盤前進端1m,刀盤后退端2m。在隧道右側(cè)以旋噴樁加固,刀盤后面加固深度到達盾構(gòu)機外殼,刀盤前面加固深度到隧道中線。由于刀盤處左側(cè)位于水閘底板,在側(cè)面利用袖閥管注漿加固。修改加固方案見圖3。
修改后的加固方案,共完成旋噴樁47根,旋噴壓力達23MPa,其中左后方完成19根,右后方完成28根,水泥用量為79t;完成袖閥管64根,袖閥管注漿壓力為1MPa,其中東側(cè)完成30根,西側(cè)完成34根,水泥用量為92t,水玻璃用量為10t。旋噴樁及袖閥管施工時均加入了一定量的速凝劑,達到縮短凝固時間的效果。 2005年2月28日加固施工完成,3月3日下午對加固體進行了部分抽芯檢查。共抽芯2個孔,抽芯深度為地面以下17~22m,部分抽芯照片如圖4。從抽芯取樣情況來看,從17m即有漿液擴散,加固體內(nèi)漿液擴散較均勻,19m以下深度取樣較連續(xù),在21.5~22m范圍有全風(fēng)化混合巖地層出現(xiàn)。抽芯程段狀,不連續(xù),其原因可能是加固不均勻所致,不適合進行敞開土倉換刀作業(yè)。經(jīng)研究分析,認為加固過程中注進了220t水泥,掌子面應(yīng)該有一定的穩(wěn)定性,因此,決定土倉帶壓換刀作業(yè)。帶壓換刀作業(yè)從3月13日開始,到4月6日換刀作業(yè)完成,共用25天時間,更換單刃滾刀28把,雙刃滾刀4把。換刀作業(yè)完成后恢復(fù)掘進,盾構(gòu)機運轉(zhuǎn)正常。4結(jié)束語 本次盾構(gòu)機施工過程中出現(xiàn)的地面塌陷問題,經(jīng)過采取科學(xué)合理的加固技術(shù)措施,地面塌陷得到了控制,這對今后的工作有很好的技術(shù)借鑒作用,可總結(jié)如下幾方面經(jīng)驗。 (1)根據(jù)刀具配置情況,收集刀具在各種地層的磨損程度,同時根據(jù)本項目的盾構(gòu)機在相同的地質(zhì)條件下掘進的磨損情況,來判斷刀具對地層的適應(yīng)性,并分析判斷在掘進多長距離時,需要開倉檢查刀具。本次地面塌陷就是忽視了掘進距離與刀具磨損情況的分析,在強風(fēng)化混合巖、中等風(fēng)化混合巖、微風(fēng)化混合巖地層地層中掘進110環(huán),而未檢查換刀。導(dǎo)致盾構(gòu)機遇到不良地層時就無法正常掘進。 (2)施工過程中要注意檢查、記錄土倉溫度及排出渣土的溫度,當渣土溫度比正常情況偏高時,要注意檢查刀具。本次施工過程渣土的溫度明顯很高,人在隧道內(nèi)行走感覺比平時熱很多,所出的渣土都冒熱氣,但這些情況沒能引起各方的警惕,耽誤了及時開倉的時機。 (3) 勤檢查、勤換刀應(yīng)作為盾構(gòu)施工管理的常理。本次地面坍塌,其中一個原因就是當初分析前方有侖頭海斷層,估計會噴涌嚴重,不利于開倉檢查,所以沒有對刀具進行檢查,錯過了換刀機會,以致遇到上軟下硬地層時就無法掘進了。 (4) 盾構(gòu)施工要特別注意分析整個項目的地質(zhì)情況,對不良地層要充分分析其對施工所可能產(chǎn)生的影響,并采取有針對性的處理措施,而不能有僥幸的心理。 (5) 采用斜打袖閥管加固是本方案最成功的地方,解決了鉆孔樁難以成孔、進尺緩慢的困難,極大地縮短了加固時間。袖閥管加固可以推廣應(yīng)用到其他需要加固的工程中。


